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【摘要】以某企業為例,該軟包廠試做了多個批次送檢,均不符合標準,隨後有專業人士去該廠查看,發現造成溶劑殘留和苯含量過高的原因有很多。該專業人士針對問題,給出了對應的解決方案。
【正文】
含苯油墨由於市場要求通過GMP認證,軟包企業往往投入大量的人力物力對車間進行了相關的改造。以某企業為例,該軟包廠試做了多個批次送檢,均不符合標準,溶劑殘留都在20mg/m2以上,苯含量高達5mg/m2。請專業人士到生產現場查看,發現了不少問題。
發現的問題
1、車間設計不合理,他們採用的是頂送側回排風循環系統,這種設計極不利於溶劑的揮發排出。
2、車間內有苯類物質存放,有交叉污染的嫌疑。
3、機器沒有徹底清潔不排除有苯類物質,設備的排風系統太差,風機,風道,加熱風機烘道功率達不到要求。
4、油墨用當地某品牌氯化聚丙烯油墨,膠水是當地品牌聚氨酯雙組份膠水。油墨與膠水不匹配。
5、所有原材料均採集樣品檢測,包括BOPP,紙,正丙酯,乙酯,丁酯。
6、實際操作不規範。比如烘箱溫度過高但是風量達不到要求,造成假干現象,進排風量不均衡。
7、固化室沒有通風條件,溶劑氣體無法排出。
針對該企業的問題,給出的解決策略
1、車間排風循環系統改為側送頂回方式。
2、徹底清潔車間,含苯物質全部清除。
3、設備徹底清潔,加大排風風機,加大風道,加大烘箱風機功率。
4、原材料檢測結果為BOPP達到要求,紙的溶劑殘留超標為12.4m g/m2。建議更換,並改善存放條件。因為紙張吸附性很強長期存放在溶劑空間中很容易吸附空氣中溶劑。正丙酯純度檢測為97.8%建議更換供應商,乙酯丁酯合格。
5、操作方面,印刷機烘箱溫度的設置應遵循由低到高的原則。有條件時可以在最後一色后加。
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